聯系方式:15312553519 QQ:2778367792
聚羧酸合成設備說明
工業化生產聚羧酸高性能減水劑,首先根據生產需求進行廠房及設備布局的設計。然后進行設備的制造安裝,左后進行模擬生產 調試。在批量生產錢我們還需進行相應的調試生產,因為聚羧酸高性能減水劑與水泥等材料有一定的適應性,例如在北方,適應性好的聚羧酸配方應用到南方,可能由水質水泥砂石材料的不同,表現出一定的不適應性。此時對生產配方進行及時調整,從而調試出一種適應當地材料的聚羧酸配方,在新配方進行量產前。還須進行小試,中試。小試生產條件及工藝與大量生產還有一定的差距。中試生產具有較大效應生產工藝及流水基本與大量生產相同。常州瑞杉塑膠科技有限公司專業設計制造安裝聚羧酸生產設備,提供全套的聚羧酸合成設備,聚羧酸生產工藝及方案。
聚羧酸合成設備詳情
8噸地磅1臺
地磅噸位為8噸,地磅尺寸為2米*6米。地磅平面鋪放一層6mm厚度pe板(防腐作用),攪拌罐,加藥箱,配電柜及管道配置;整體放置在地磅上,能準確計量攪拌罐的整體重量,以及加料,卸料的準確重量。準確計量精度為10Kg。地磅質保1年。
配電柜1套
1)配電柜,按行業安全使用標準。
2)有效控制循環泵,攪拌機,卸料泵的正常工作。
3)配電柜放置于加藥系統一側,達到節省空間,操作方便的***佳效果。
4)配電柜。電柜箱質保2年。
5噸攪拌罐1套
1)罐體參數:直徑2000mm,總高2000mm(罐體重量280Kg,均厚18mm)罐身配3只DN100觀察孔,頂部DN50出氣孔1只,DN32進料法蘭1只,DN50預留口1只。罐體質保3年。
2)攪拌機:5KW針線葉輪攪拌機,攪拌軸有效攪拌直徑800mm,轉數120轉每分鐘。攪拌機質保1年。
3)卸料泵,DN32防腐泵,陽程10米,電機功率2KW。卸料泵質保1年。
4) 200L加藥桶3只,100L加藥桶2只。加藥桶為PE進口料,一次成型;桶身帶刻度。加藥桶質保3年。
5)藥液循環泵,5臺;DN25 PP防腐泵,電機功率0.75Kw,陽程5米。循環泵質保1年。
6)電磁脈沖泵;每小時0至200升,1臺。每小時0至100升,2臺。脈沖泵質保1年。
7)加藥及循環管道,為DN25 PPR防腐管道,閥門為PP球閥。管道系統質保1年。
生產周期,售后服務,及付款說明。
1)需方支付定金起,15個工作日內(不含運輸時間),全部設備以貨運發送至需方現場。運輸過程中出現的損壞丟失,由供方全部負責。
2)產品使用過程中,出現故障,在質保責任范圍內供方無償維修,需方提供有力配合;使用過程中出現人為損壞或超出質保范圍,供方終身提供有償維修服務。
聚羧酸設備的定制
聯系商討具體的實施方案,根據方案為客戶定制專業的聚羧酸生產設備.
專業的3D圖紙,讓客戶全方面了解設備
聚羧酸常溫合成設備
本項目按以下二個方向進行
1、分析產品合成中的影響因素,找出關鍵影響因素,并對這些因素進行優化,從而選擇出優的工藝配比及工藝路線。
2、研究加料方式對產品性能的影響,確認一次加料方式對產品性能無明顯影響。
在已確認優工藝路線的基礎上,改變原料的投料方式,研究了各種加料方式對產品的性能影響,終確定了一次投料的生產方式。
主要的技術路線如下:
1、在75-80℃的常規合成路線下,按正交試驗法找出各原材料的關鍵因素,先對各原料比例進行優化。
2、調整引發劑的比例及用量,改變反應溫度。找到一個合適的引發劑組合,使得反應溫度能降低到20-40℃左右。
3、調整加料方式,研究一次性加料的可行性。
聚羧酸常溫合成設備:產品技術先進性
聚羧酸減水劑現有生產工藝為80℃合成溫度,合成時間為7小時,研究改進后合成溫度降低至20℃-40℃,合成時間降低為2小時。改進后大幅度節約能源消耗,節約人工成本,并可降低對環境的污染。
原生產工藝與現有生產工藝的對比
|
生產時間 |
日產量 |
人工 |
電耗 |
煤耗 |
原工藝 |
7小時 |
15T/日 |
3人/班 |
15.7KW/T |
50kg/T |
改進后工藝 |
2小時 |
50T/日 |
3人/班 |
4.4KW/T |
14.5kg/T |
比較 |
減小5小時 |
增加233% |
不變 |
減少72% |
減少71% |
可見:在不增加人工數,不增加設備的情況下,生產效率顯著提高,由原日產17噸,提高至日產50噸,同時電耗僅為原工藝的28%,煤耗為原工藝的29%。對能源的消耗降低極其顯著。而產品的性能在原工藝基礎上有所提高。
聚羧酸常溫合成設備,聚羧酸外加劑常溫生產設備